真空带式输送机是石膏二次脱水的重要设备
一、原因分析:
脱硫运行中石膏含水量高,表现为石膏下料口不结块、不滑落、稀泥,甚至下部粘稠,上部流水。这种脱水物质的物理性质是粘性的,分析原因一般如下:
1.1入口粉尘含量高,导致吸收塔浆液“中毒”
1.2石灰石质量发生变化
1.3燃煤含硫量突然增加
1.4石膏旋流器异常
1.5真空皮带机异常
1.6氧化空气不足
1.7其他原因
入口粉尘含量高,导致吸收塔浆液“中毒”
原烟气中的飞灰进入吸收塔浆液,在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂的接触,减少了石灰石中的Ca2+一些重金属,如Hg,在飞灰中不断溶解、Mg、Cd、等离子会抑制Ca2+与HSO3-这种反应“封闭”了吸收剂的活性。一般来说,吸收塔入口的烟尘含量不应超过200mg/m3。如果超过300mg/m3,很容易出现这种现象。如果烟尘含量测量仪器不准确,最直接的方法可以取样沉淀。如果沉淀固体物质中上部的黑色灰色物质超过总量的1/3(正常应低于1/4),说明入口的烟尘含量过高。
如果电除尘器效率不是很好,吸收塔就会变成吸尘器,吸收塔的浆液会变黑起泡。脱水时,石膏表明有一层黑色物质。在这种情况下,如果坚持运行,吸收塔的浆液很容易“中毒”。一旦出现“中毒”现象,需要将所有浆液排出,更换新鲜浆液,造成巨大浪费,影响脱硫系统的正常投入。吸收塔浆液“中毒”后,需要很长时间才能彻底改善。在此期间,将浪费大量石灰石粉,排放大量浆液,提高运行成本。
1.2石灰石质量发生变化
石灰石粉的质量是影响脱硫运行的重要因素,其中碳酸钙含量和成品细度是关键。杂质的增加或含量的下降会恶化浆液的质量,细度越细,反应效果越好。这可能导致碳酸钙含量和成品细度发生较大变化,反应活性降低,很可能导致过度灌浆。此时,塔内浆液中的CaCO3含量增加,石灰石颗粒容易粘结在一起,导致脱水困难。此外,如果石灰石原料中含有粘土、沉淀物等杂质,这些杂质状态不稳定,也会在一定程度上导致脱水困难。
1.3燃煤含硫量突然增加
当吸收塔入口SO2浓度较高时,鼓入吸收塔的氧化空气量没有增加,特别是当SO2浓度超过设计值时,氧化风量无法改变。由于严重氧化不足,石膏结晶困难,脱水难度增加。
1.4石膏旋流器异常
为了判断旋流器的正常工作,可以采用检查和测量的方法。测量方法非常简单。取石膏旋流器进出口的浆液,沉淀30分钟。比较固体含量的差异。如果入口固体含量为出口固体含量的40-60%,说明旋流器运行正常。如果高于或低于此范围,应检查和更换旋流器。
如果进入真空带机的石膏浆太薄,负压沉淀的水量太大。真空不能在脱水过程中形成,因此脱水效果较差。
1.5真空皮带机异常
真空带式输送机是石膏二次脱水的重要设备,其脱水效果与浆液的性质和滤布的清洁度有很大关系。汽液分离器的表计直观地反映了带式输送机的真空。真空带式输送机的真空和石膏含水量有规律的变化。带式输送机真空的增加反映了滤水通过滤布时压降的增加,反映了石膏含水量的增加。增加的原因是脱水设备运行异常,如滤布清洗不干净或滤布使用周期过长,会使带式输送机脱水效果差,脱水不良;二是石膏浆本身性质的变化,如浆液中小颗粒石膏晶体增加或浆液中杂质含量增加,导致滤布过滤通道堵塞,使浆液中的水不易从滤布孔中分离出来。为了达到一定的固液分离效果,必须提高真空度。
1.6氧化空气不足
当燃煤硫分增加时,很容易发生氧化不足。当氧化率下降时,浆液中可溶性亚硫酸盐浓度增加,溶解CaCO3,石膏纯度降低,CaCO3增加。由于CaCO3粒径小,容易吸附在真空带式输送机的滤布上,导致脱水困难。此时,如果从吸收塔中取样,可以发现浆液呈灰白色,沉淀速度慢。正常石膏浆液的完全沉淀时间越长,大约需要1小时。
1.7其他原因
除上述原因外,还有操作参数控制。浆液密度过低、仪表失真导致判断误差、PH值控制不稳定、吸收塔CL-含量过高等原因。
二、解决问题的相应方法
2.1对电除尘进行全面检查,确保高压柜投入
2.2严格监督石灰石质量。
2.3减少燃煤硫含量大的问题,积极协调燃料配煤
2.4加强对旋流站的监测和维护
2.5保持真空皮带机的最佳工作状态
2.6提高浆液氧化程度
2.7其他措施
2.1对电除尘进行全面检查,确保高压柜投入
需要加强对电除尘的综合检查,分别检查各高压柜的二次电流是否在适当范围内。这里要提到的是,如果发现所有高压柜都在投掷,电压正常,但效果还是很差,就要检查常用的顶部电磁振动。振动的质量和频率是关键。二是灰斗振动,保证定期振动,保证灰尘平稳。
2.2严格监督石灰石质量
我厂采用外购石灰石粉,严格管理,确保车辆检查,严格考核。每天积极与供应商沟通,让厂家了解脱硫生产过程,了解脱硫的重要性和严重性,加强早期管理,让供应商了解只有脱硫稳定运行才能正常消耗石灰石粉,为厂家带来利润。经过我们的工作,目前的质量非常稳定。
如果细度超过一定范围,表面积减小,反应速率降低,明显表现为增加供浆量后PH值未达到规定值,停止供浆后PH值也缓慢下降。最有可能的原因是石灰石粒径的增加。
2.3减少燃煤硫含量大的问题,积极协调燃料配煤
通过厂内管理系统,将前一天脱硫入口硫含量数据通知燃料配煤部门,及时指导煤炭配煤工作,确保脱硫运行中烟气硫含量在设计值范围内。
2.4加强对旋流站的监测和维护
石膏旋流站运行不多,除了调节压力外,手段也不多。每天都要加强对底流口液体流出状态的检查。根据经验,当沉砂嘴喷雾时,效果最好,接近直流时效果变差。此时,可以考虑更换沉砂嘴。也可以测量,如果旋流后脱水效果不到40-50%,应考虑更换旋流器。此外,停运后增加冲洗时间,防止浆液在旋流子中沉淀结垢。
2.5保持真空皮带机的最佳工作状态
皮带机的问题是注意滤布的状况,当油污染也会影响脱水效果时,即锅炉尽量退出脱硫运行。此外,保持稳定的滤布冲洗水压,调整合理的皮带速度,及时清理真空罐中的杂物。
2.6提高浆液氧化程度
如果发现氧化风机电流升高,估计氧化风管结垢严重,应在吸收塔维护过程中清除氧化风管。
减少石灰石供浆和石膏浆的排放,增加吸收塔内浆的停留时间。同时,降低PH的控制要求,一般保持在5.2-5.6。
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